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發布時間: 2017-1-6 13:55
正文摘要:如附圖 水平移動使用同步帶滑臺,垂直使用絲杠滑臺 工況:水平負載100kg(包含縱向負載),縱向負載50kg 水平有多個6~7個位置點,每個位置點附近需要位移60mm左右 問題:現在運動在起初很準確,但是當運行一段時 ... |
學習 |
請問樓主,水平模組多寬,承受100KG的力,會不會發生形變 |
懸臂太長,剛度會差影響最后的精度, |
感覺頭重腳輕, |
NEMO_LLSoQ 發表于 2017-1-9 22:28 感謝支招!走線不規范!一語道破一個重要的問題。確實接線人員的素質太重要 |
機械inspiration 發表于 2017-1-9 22:21 1.看不清楚你的傳動機構是怎么樣的,你說位置不準,那么你想達到的精度是多少? 2.建議在程序里加上伺服通訊。 不斷的采集每一個點的反饋數據,并做保存。例如保存1000組。再去分析數據。 這種問題一般都是電路走線不規范導致的?。?! 這種問題一般都是電路走線不規范導致的!!! 這種問題一般都是電路走線不規范導致的!??! 重要的事要說三遍。 |
NEMO_LLSoQ 發表于 2017-1-9 21:58 已經檢測了!開始有丟脈沖,后來更換了屏蔽線后就不丟脈沖了!但是位置仍然會出現不準確的情況!不知道什么情況 |
建議先監控伺服電機反饋位置,排除脈沖干擾原因 |
面壁深功 發表于 2017-1-9 19:37 不知道是什么原因???直線編碼器是想實現閉環控制? |
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