產品概況:如圖所示為電機定子,產品總高360mm(以下單位均為mm),圓管為有縫管,外徑91.6內徑90。內芯為疊壓硅鋼片,外徑90,內徑50,與圓管點焊膠粘固定。圓管上下焊接軸承座,上裝軸承。圓管與軸承座材質均為304。產品中間安裝轉子,轉子外徑與內芯單側間隙0.4以內,轉速3000,滑動軸承,油潤滑。(圖中未畫軸承與轉子) 難點:上下軸承、內芯要保證同軸度。上下軸承肯定要同軸,而且還要保證跟內芯同軸,否則轉子會受斜向力,影響壽命。實測老外產品上下軸承座同軸達到了的0.004,產品10年平均故障率1.7。 觀察老外產品,內芯與圓管過盈,圓管為有縫管,圓管外側有磨床加工痕跡。以下為想到的加工方案: 方案1:用普通有縫管裝配完后以內徑為基準精加工外圓,再以外圓為基準精加工上下軸承座。老外大概率是這個方案。 方案2:用普通有縫管裝配完后以內徑為基準加工上下軸承座。這樣省去加工外圓的工序,但是加工完上軸承座后需要反過來加工下軸承座,二次裝夾影響精度。 方案3:用高精的圓管裝配,然后直接夾裝外徑加工上下軸承座。難點是高精的圓管難做(這個圓管昨天單開了一貼咨詢) 不知道各位大佬有沒有什么更優方案,或者以上哪種更可行 另外就是哪種方式成本低…… 國內仿的產品雖然精度不高,但是售價要趕上我們成本價了。像這種會影響壽命的指標,我們是一定得對標老外的,畢竟人家也不傻,閑的沒事要搞到0.004.
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