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我們單位有個同步帶傳動的結構,行程大概2米,負載30kg左右,其中從動輪處軸承向外的軸向運動是靠軸卡限制的。1 a H \$ Y0 Z- f; u8 F. Y" t/ }
前段時間現場反應軸承掉了,軸卡消失。, ^) W1 o) _5 E7 m
1:打開圖仔細找原因,感覺設計上沒啥問題(此模塊是其他人設計,現在由我負責),底板上有銑槽,限位主從動輪座。2 t; T1 b- d3 T
2:看卡簧槽尺寸,與機械手冊相同( f4 i' C( x$ p0 K: p+ l
3:查機械手冊,看到軸卡限位一般用于軸向力較小的情況,具體數值沒有查到) \ g6 L/ ~6 m2 a# q" p
開始猜測是主從帶輪中心距太遠,又不太平行(雖然有限位槽,但還是有輕微晃量),導致從動輪的軸向力太大,將軸卡擠出。
" M& ^7 D0 A2 a Y6 U按照現有圖紙,加工了兩個軸承端蓋,(有磨損的件重新加工一套)想著去現場再稍微調下,應該差不多 ?$ f1 k3 ^ ?) V" x
現場在桌子底下找到一個掉落的卡簧,發現根本不用卡簧鉗就能穿過軸,好吧,應該是裝配時力大,卡簧變形,超過彈性范圍了
, b$ Q9 M$ A. p1 o C/ Q# G如果正常裝配,受到很大的軸向力,真的把卡簧擠出來,卡簧內圈應該也不會變大吧??
/ c, V) N7 ?+ U" ^5 {8 l換了個卡簧,那些磨損的件沒換,加大移動速度,來回跑了12個小時,大概5000個來回,沒有問題,
" X: t8 `. H. ~: j, q; Q然后把磨損件進行了更換,又跑了幾個小時,沒問題,OK 回家
. u1 d- `. P& D2 [2 @- P( V1 u我們部門沒有專門的裝配人員,領導認為不重要,不給配,需要就找外協,也沒人監督,出現任何問題都不奇怪,7 h! [# @- s$ a( ~
算上行程時間,一共浪費了3天,回來又要趕工作
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