話不多說,先上圖。
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9 f+ k1 G c- H% ?4 x4 H9 W g 這是一個整平線圈PIN腳的一個機器,不過就是其中的一部分,我畫了個簡圖。" j; B7 s7 v, |
& f# K7 V% J, ?% H9 s W! f7 t v 這個壓頭是接的一個氣缸,線圈為銅線,銅線外有敷一層膜,PIN腳會把膜去掉,先焊錫后再進行折彎,然后再整平。+ ^' z8 Y4 N1 y5 C7 F0 E2 a$ _" G
* S) [4 v8 c- R" H5 r& L+ X- C8 e7 }" ^ 現在這個是整平機構上出現的問題,因為氣壓不夠大的話,平整度會達不到要求,所以會把氣壓調大一些,會達到0.5~0.6Mpa。前期試產的時候并沒有發現有問題,問題就發現在大批量生產一段時間后。* T2 R m6 E5 I9 {- x8 L* {+ f& Q# E
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這個整平面板原先是使用的熱處理過的SKH9,在生產1K還是2K多的時候,出現了崩斷,被壓頭砸出了小缺口,導致面板報廢,壓頭使用的是熱處理過的SKD11。后面把整平面板材質改換成SKD11,但是使用過一段時間后,如圖箭頭所示處,會發生明顯的彎曲變形。3 ^3 I, O# U j/ y. G
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因為線圈PIN腳到線圈面的距離是固定的,不可變更,所以面板的尺寸不可增厚,但是在現有的厚度之下,SKD11和SKH9的使用壽命都不長,請問各位大佬,這個結構是否有優化的地方,或者材料的話有什么更適合一點的材料呢?
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0 R2 p+ }% `! \5 q9 Z補充內容 (2024-4-15 19:23):+ c& h* Y1 ?8 @/ z0 v
因為的兩次折彎距離是與磁體有關,如果改線圈的話,會非常非常復雜,因為這是要去做一個電感,線圈變了會影響電阻,甚至還得改磁體,磁體一改,電感什么的都會變化,那整個產品估計都得重新按你的機器設計了5 E: p* h- p# ^5 T( B! ]
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補充內容 (2024-4-15 19:44):
. o0 F9 Q& v* {* w) _# O再次補充一下工況,這個PIN因為有回彈的情況發生,所以整平時,編程是先夾緊兩PIN,讓它緊貼薄壁處兩側面,然后壓頭會在大概兩秒內連續砸PIN三下,再縮回,然后加緊機構收回。會不會是這兩種材料承受動載荷比較差?+ D. h, W- _$ C$ [: A. n
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補充內容 (2024-4-16 08:13):
. ?7 X# K" `/ g+ w3 a1 w+ f v薄壁處的厚度是按照與鐵芯裝配的厚度來的,鐵芯給的厚度是2mm±0.1,所以薄壁給的就是2mm厚度,這個厚度應該就用不著談論什么表面熱處理了吧,再怎么處理,內部估計和表面也差不多了。 |