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如圖工件,6*6*13,每只算4克吧。用關節機器人抓取送去加工再放回。
$ x1 _# K/ l" n% K圖2盤子問題多:; _! p) l$ X! G/ u
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1,無通用性,4、5、7、8mm......的都要換料盤?
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! T9 J( F, [3 p, X: Y7 L: j2,定位嘛孔做大了不行,現在6.1mm*6.1mm,機器人取件時問題不大,也能準確放入車床。加工完再放回料盤時,一排工件沒問題,多了總有個別容易偏差,于是停那。畢竟重復定位精度好說,關鍵這個絕對精度,校準不易,關節機器人也不擅長 4 Y9 N( u+ K0 ^' Y! j0 F" S g. O% L
) i# p! r% \2 j: A i( u所以考慮關節機器人這個缺點,料盤的局限,打算棄用。各位有好的思路嗎?# p# @* \2 f, m9 Q! R* h
4 L: k: B: j7 y$ w- |之前做過其它供料,機器人只在末端一個點取料,而且料道寬度可調.........這兒用也有難點1 V( `% D# W8 e& X. E
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